謙比希濕法冶煉有限公司尾礦攪拌浸出車間是濕法公司4個主要生產車間之一,雖然只有5名中方員工,但他們帶領近100名贊方員工完成了濕法公司90%以上的產量。尾礦車間通過技術改造提高了設備生產能力,通過加強管理提高了技術經濟指標,重視安全環保工作保證了事故的零發生率,通過修舊利廢有效控制生產成本,------在濕法公司創造較好經濟效益的工作中,尾礦攪拌浸出車間做出了較大貢獻。現將該車間主要事跡總結如下。
通過技術改造,提高生產能力
建廠設計中,尾礦攪拌浸出車間使用尾礦生產的生產能力為年產陰極銅3200噸,同時對外收購的氧化銅礦石也要在尾礦車間處理,年產銅量3000噸。但濕法公司剛投產就遇到剛果限制氧化銅礦石出口政策變化,濕法公司產能受到極大影響,要達標達產,只有在設備配置和本部原料的生產組織方式上下功夫。
尾礦車間集思廣益,通過改進采礦方式,加大了自有原料的日處理量、在原有4臺攪拌槽的基礎上新增加了4臺攪拌槽、增加溶液池的建設,使原來20000立方米的池子達到了40000立方米的容量,同時還對車間大部分的管道、閥門進行了改造,使車間生產能力得到大幅度提高,在外購礦只能達到設計產能一半的情況下,使自有礦的處理能力提高了60%,保證了濕法公司較高的產量和效益。從2007年到2010年,尾礦車間產銅量分別達到了4196噸、5619噸、5954噸和6849噸,產量占全公司產量的91%、96%、97%,產量比重也大幅提高,為濕法公司高產、高利潤打下堅實基礎。
加強生產管理,提高技術經濟指標
尾礦攪拌浸出車間重視車間的日常管理工作,除在工藝設備改造方面做了大量工作之外,還嚴格執行公司制定的設備點檢制度、設備潤滑制度和大力加強設備的日常維護,保證了設備的運轉率。從2007年開始,特別是近兩年來,尾礦車間改進了采礦方式,在操作不變的情況下延長了進出時間,既提高了生產能力又提高了銅的進出率;改造了攪拌槽的礦漿進出方式、改造了農密機底流的排礦方式、對濃硫酸泵進行改造等,都極大的改善了操作保證了設備正常運轉,同時,每天24小時安排中方人員值班,督促工人嚴格按照工藝技術要求操作。對于生產中出現原料性質變化影響技術指標的情況,能及時組織相關技術人員查找原因,提出解決辦法,或者進行小型試驗解決技術問題。通過多年工作,尾礦車間的浸出率每年都在穩步提高,從2006年的80%,提高到了2010年的93%。
重視安全環保工作,保證了車間生產安全運行
尾礦車間也特別重視安全環保工作,是濕法公司第一個安排專職安全員的部門,專門成立了尾礦庫維護班組24小時巡回檢查和維護壩體安全,對尾礦排礦方式進行改造,花大力氣建設環保型尾礦庫。特別在尾礦庫的建設上,公司已經連續兩年投入超過70萬美元建設環保型尾礦庫,環保型尾礦庫面積達到19萬平方米,尾礦車間作了大量的工作。通過多年的規范管理和建設改造,尾礦車間員工已經自覺形成了遵章守紀和自覺穿戴勞保得習慣,多年來未發生大的安全事故,環保型尾礦庫的建成投入使用,使濕法公司從根本上解決了帶酸礦漿對環境影響的隱患,同時還節約了石灰消耗的生產成本。
加強成本管控,提高經濟效益
在成本控制、節能降耗方面,尾礦攪拌浸出車間也做了大量工作。提高萃余液的循環使用效率,減少石灰的使用,加強管理,減少跑冒滴漏,使酸耗降到了很低的水平;加強設備的維護、保養,降低備件承本,提高使用效率,大力開展修舊利廢工作,起得可喜成果。濕法公司酸耗從每噸銅2.8噸酸降到了從每噸銅2.3噸酸;在修舊利廢方面,僅統計2009年和2010年兩年,修復使用各種設備的備品備件438年,共節約生產成本15萬美元。